測硫儀常見故障的分析和處理
2024-01-03 來自: 鶴壁市力達儀器有限公司. 瀏覽次數(shù):429
全自動測硫儀分析原li很簡單:煤樣在高溫爐中通過三氧化鎢
催化燃燒,其中的硫份轉(zhuǎn)化為二氧化硫或san氧化硫,吸收進電解池中,與電解液中通過電解反應析出的溴、碘發(fā)生反應,再根據(jù)法拉第定律,從電解電流的化情況進行積分,經(jīng)計算軟件處li后得到含硫量。
至于常見的故障,主要是有幾種:氣路故障,電路故障,機械故障。
一、 氣路故障:絕大部份的故障都是氣路故障,也比較容易檢查和解決。
1. 氣路部份的組成:包括吸氣和供氣部分。
吸氣部分氣路順序如下:
燃燒管→過濾閥→電解池→干燥塔→流量計→吸氣泵。
供氣部份的氣路順序如下:
吸氣泵→干燥塔→流量計→燃燒管。作用是給煤樣燃燒提供足夠的空氣。
2.氣路故障的種類和處li
氣路故障的原因不外是兩種:漏氣和堵塞。其中漏氣和堵塞都可能造成的故障;氣流量不夠,電解液無法吸入,電解池熔板中無氣泡或少氣泡,測定中電解液異常變黃。漏氣還可以造成;煤標樣及煤樣整體結果偏低,部份煤樣有燒不完全現(xiàn)象?;蛘吒緹o法電解,沒有結果顯示。堵塞還可以造成:煤樣結果忽高忽低等。
檢查的方法:先檢查吸氣部份,從燃燒管開始,先用手指輕碰燃燒管出口處連接膠管是否老化。這里是燃后氣體直接出口,溫度、酸性都很高,容易使膠管老化開裂。之后依次檢查各連接部份是否不夠密封,到了過濾閥,槍查過濾閥是否松動,玻璃磨口接合部分是否有異物,曾幾次檢查到有棉花塞到磨口接合處,造成漏氣導致結果偏低;檢查過波棉花是否很臟,如果太臟,一則燃燒形成的灰燼會吸入電解池。二則過多的灰燼會吸收少量的水及二氧化硫,然后又釋放出來,造成樣品分析結果忽高忽低。檢查干燥塔各接合處是否密封,各軟管有無破損。必要時,可以拆開各軟管接頭,用一個吸耳球進行吹掃,判斷何處堵塞。檢查電解液是否渾濁,配制有無過期。檢查流量計是否有異物,拆開流量計兩頭膠管用吸耳球吹掃,如有堵塞要拆下處li
我們在分析過程中還碰到這么一個現(xiàn)象,即分析結果是正確的。但分析時間卻比平時長得多,電解曲線也不正常。出現(xiàn)這種現(xiàn)象是因為電解池鉑片臟,使電解反應速度受限制。這時要檢查電解池鉑片上是否臟污,用濾紙擦掉,洗凈后吸入無水乙醉旋轉(zhuǎn)沖洗5分鐘,放出后再用蒸餾水沖洗,即可收到良好的效果。檢查時須看好氣路流向,逐節(jié)檢查,認真分析原因,在標樣試燒時如出現(xiàn)暫時性的結果異常也不要驚懂。通過判漸電解曲線和加燒標樣認真確認處li效果。切不可未經(jīng)確認就胡亂拆卸以免弄壞某些部件。
二、 電路故障。
1. 電路部分的組成。
包括電源、熔斷器、加熱硅碳管和一些控制電路。
2.電路部份常見故障及處li
控制電路中的線路板和集成塊極少出現(xiàn)問題,即使出現(xiàn)問題,也非我們一般工人可以處li,暫不討論。我們可以檢查判斷的主要是無加熱電流和加熱電流偏小。先檢查電源是否插好,熔斷器是否正常。然后檢查硅碳管接頭是否松脫,或硅碳管是否斷裂。出現(xiàn)加熱電流偏小,可以適當調(diào)大電位器電壓,但此時硅碳管已經(jīng)老化,過一段時間后就要更換了。更換硅碳管時,切記要將調(diào)壓器調(diào)至原來位置,否則加熱會不正常。
三、 機械故障:
1. 機械部分的組成.
主要有動力電機、變速器、轉(zhuǎn)盤、進樣桿、稱樣天平及稱樣桿等。
2. 機械部分故障及處li
主要的故障有:天平稱量樣重不正常,天平有漏稱亂稱現(xiàn)象,轉(zhuǎn)盤按下“轉(zhuǎn)動”按鈕無法轉(zhuǎn)動等。天平稱量讀數(shù)故障,大多數(shù)原因是坩堝與轉(zhuǎn)盤有接觸或稱樣桿歪。遇到這個情況只需將稱樣桿調(diào)整至合適的位置即可。天平漏稱亂稱,或是有時不稱樣,則有可能是轉(zhuǎn)盤上的計數(shù)光槽故障,可以拆下光槽檢查是否有灰塵遮擋,清li灰塵后裝回試機,如不能解決,則需更換光槽,拆卸更換光槽時要小心操
作,不要碰壞內(nèi)部其他部件。若是其他的原因,就要報修了。轉(zhuǎn)盤不轉(zhuǎn)動,很有可能是進樣桿或轉(zhuǎn)盤復位不好,可以在打開主機和分析軟件后,進入調(diào)試模式對其一一復位再行試機。使用全自動的分析儀器可以大大提高我們的工作效率,作為一個合格的工人,既要會使用,也要會判斷、維護、維修,平時多動腦,多動手,多學習,多思考,再神秘的儀器,我們也能用得得心應手。